一、引言:
?哈爾濱氣化廠空分分廠現有2套1萬m3空分裝置和1套60003空分裝置,這3套空分設備都于1993年開始投產。自投產以來發生了2起主冷凝換熱器爆炸事故:1994年11月19日,1#空分發生主冷微爆,1996年7月18日。3#空分發生主冷爆炸,致使主冷和上塔報廢損失慘重。為了吸取教訓,單位對2起事故做了認真分析,并根據實際情況采取了一系列安全措施,有效地杜絕了空分爆炸事故的發生。
?二、加強原料空氣質量的監測
?空分設備的原料就是大氣,大氣質量的好與壞,直接關系著主冷液氧中碳氫化合物的含量。由于分廠空分設備所處地理位置欠佳,和造氣、凈化、甲醛三個分廠相領較近,當風向變化、氣壓下降時,空分廠上空的空氣中碳氫化合物含量就會上升,液氧中碳氫化合物的含量明顯增高,因此分廠建立了一整套監測制度:
??? (1)對大氣組分進行定期分析。
??? (2)隨時掌握風向,及時調整吸附器倒換頻率,積累液面大量排放液氧。
(3)其他分廠如有不正常排放時,空分分廠及時加強液氧的分析和監控。
?三、嚴格空氣壓縮質量的管理
??? (1)吸附的空氣經過袋式過濾器濾掉雜質和灰塵,確保空氣壓縮機(以下簡稱空壓機)吸氣干凈。
??? (2)空壓機雖然采用透平油潤滑,但是為確保空壓機出口空氣不帶油,嚴格控制油壓,及時檢修油密封器。因為油脂是液氧中可爆物質的一種,杜絕油脂的帶入就增強了空分的安全性。建立每周分析1次壓縮空氣油含量制度。
(3)完善空壓機各項報警和聯鎖。保證發生故障能及時報警。另外空壓機設置了防喘振放空閥,當發生超壓,放空閥及時打開,確保壓縮機不喘振,在空壓機出口管道上設了安全閥,對安全閥每年校驗1次,確保靈敏。