1? 概況
安鋼第二煉鋼廠3座20噸氧氣頂吹轉爐主廠房始建于1969年,1973年6月隨轉爐投產同步投入使用,在煉鋼環境下使用已30余年。近年來,高溫區屋面板損壞加劇,大面積出現砼板龜裂、鋼筋銹蝕外露、水泥塊酥碎掉落等缺陷,直接威脅煉鋼生產和作業人員安全。2002年以來,公司投入隱患整改資金300余萬元,用于拆除損壞砼板,更新鋼質屋面板,安全管理人員和工程技術人員采取一系列安全技術和管理措施,在不影響轉爐生產節奏的前提下,對近300塊屋面板進行了在線更換,實現了施工安全生產。
2? 現場特點及危險因素分析
2.1? 原料跨拆除更新11跨共48塊。房頂高度30米,下部為轉爐操作平臺,5部天車正常加料運行,爐前工正常吹煉操作,上部有汽化冷凝水。施工作業區為轉爐煙氣擴散通道,部分時段CO含量超標。
2.2? 鑄錠跨拆除更新13跨共130塊。房頂高度25米,下部為出鋼作業區、鋼包準備區、鋼水處理平臺和輔料上料區,人員較多,7部天車正常運行。上部有汽化冷凝水。北側板面上布有風機管道以及氧氣、煤氣和氮氣、氬氣、蒸汽高壓高溫管道。板下屋架梁上布有電源母排。
2.3? 過渡跨拆除更新11跨共99塊。房頂高度21米,下部為備件存放區、連鑄備件檢修區,人員復雜,3部天車正常運行。上部有汽化冷凝水。
2.4? 綜合上述特點,該工程存在如下危險因素:
(1)高空作業,現場環境復雜,施工人員發生墜落傷害。
(2)交叉作業,上方工具、材料、砼塊等墜落造成地面人員傷害。
(3)氧氣管道區域近距離焊割作業,造成管道燃爆。
(4)砼板風化腐蝕嚴重,強度降低,起吊過程中折斷墜落,砸壞天車等下部設備或造成人員傷害。
(5)有毒環境,造成施工人員煤氣中毒。
(6)轉爐加料、倒爐操作時噴渣噴火,造成施工人員灼燙傷害。
(7)有電環境及施工用電,造成施工人員觸電傷害。
(8)汽化冷凝水漏入廠房,造成天車故障停電,誘發運行事故;漏入煉鋼作業區,誘發熔融物遇水放炮。
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