整個施工期間消防車、滅火器、水頭等滅火措施到位監護。
1.臨時管就位
如圖中虛線所示,DN1200臨時煤氣管道鋪設到位,A、B、C、D點處與臨時管相聯各DN900短節及4個DN900臨1#、臨2#、臨3#、臨4#碟閥安裝到位,碟閥外側堵好盲板,管道、法蘭做氣密性試驗合格。G點處開DN25氮氣進氣口并安裝閥門,H、I點開DN100放散口并安裝閥門,4個碟閥關閉。
2.A、B、C、D、E、F點碰頭及臨時管投用
1)關閉新1#、新2#、新3#閥門,煤氣經9#、10#閥過舊煤氣主管至洗滌,4臺風機都能正常使用。堵新1#、新2#閥門外側盲板,堵新3#閥門內側盲板。打開新1#、新2#閥門外側放散管(DN100),從新3#閥內側放散管的取樣管(DN20)通氮氣吹掃進行氮氣置換,在新1#、新2#閥門外側放散管上的取樣管處取樣做含氧分析至合格。
2)E、F點碰頭。在E、F點動火和DN1200臨時煤氣管道碰頭,動火期間,一直通氮氣保壓。
3)D點碰頭及D點至4#閥內側DN900管道更換。運行1#、2#、3#三臺風機中兩臺風機,4#風機停用。堵4#內側盲板,4#風機揭大蓋,自4#內側DN20管道通氮氣至風機大蓋入大氣進行氮氣置換,用CO報警儀測試至合格。在4#內側法蘭外動火割除DN900管道,更換新管道,并配置DN900短節和臨4#碟閥相聯。
臨時管投用。先打開H、I點放散,從G點通氮氣進行氮氣置換至H、I點取樣做含氧合格后,再打開3#閥內側放散進行主煤氣管道氮氣置換至取樣做含氧合格。同時,風機蓋大蓋,自4#閥內側通氮氣至風機軸封出至合格。抽出新3#閥處盲板、臨4#碟閥處盲板。停氮氣。
打開新3#閥、稍開臨4#閥、打開風機本體煤氣取樣口,進行煤氣置換至含氧試驗合格。此時,煤氣經新、舊主煤氣管至洗滌,4臺風機都能正常使用。
4)A、B、C點碰頭用步驟③,至此煤氣全部從臨時管經新煤氣主管至洗滌,4臺風機都能正常使用。
3.原DN1200管更換及投用
1)堵新4#閥內側盲板,在1#、2#、3#、4#閥法蘭外側DN900管道上鉆DN15孔(鉆孔時在施鉆點淋機油避免產生火花),由新4#閥內側放散管的取樣管(DN20)通氮氣進行氮氣置換至含氧試驗合格。至此,1#、2#、3#、4#、新4#閥均堵盲板,DN1200原煤氣管道及舊煤氣主管與在線煤氣輸出系統完全隔離。
2)氮氣保壓,DN1200舊煤氣管道自圖中從右向左分段(一面約5m)割除。割除時,由于管道內存在萘、瀝青等沉積物,易燃易爆,特別是在氧氣-乙炔割焰的烘烤下,更加危險。采取先在管道上方割開一DN50孔,水頭塞入,使沉積物與熔渣被水隔離,DN1200管道割斷余下部分接通大氣后,除采取上述措施外,又在斷面處通蒸汽吹掃,保證不形成爆炸性氣體。預備進一步的安全措施是在沉積物上方鋪石英沙或打泡沫,結果未用上。
舊管道拆除后,新管道更換(包括與此管相連的風機出口的4根DN900支管),
3)從新1#閥內側、4#閥外側接管(DN25)通氮氣,打開新4#閥處放散進行氮氣置換含氧試驗合格。抽4#閥處盲板,打開4#閥、新1#閥內側放散管、4#外側放散管進行煤氣置換至含氧合格。
4)運行1#2#、3#3臺風機中2臺風機,4#風機停用,關閉臨4#碟閥。抽出4#內側盲板,同時堵臨4#碟閥內側盲板。煤氣經新、舊主煤氣管至洗滌,4臺風機都能正常使用。
5)按同樣步驟處理1#、2#、3#風機,至此煤氣全部從新DN1200管及舊煤氣主管至洗滌,4臺風機都能正常使用。
4.臨時管拆除
堵新3#閥內側盲板,自G點通氮氣,打開新3#閥處放散進行氮氣置換至含氧試驗合格,拆除臨時煤氣管道,E、F點與原煤氣管道碰頭。
抽出新1#、新2#閥外側盲板及新3#閥內側盲板,做煤氣置換合格,打開新1#、新2、新3#閥,至此煤氣從新DN1200管及新、舊煤氣主管至洗滌,4臺風機都能正常使用,全部檢修工作結束。
本工程施工任務重,施工跨時長(2個月時間),施工現場十分擁擠,施工區域安全要求極高,如果發生不測,后果將是災難性的。但在整個工程的準備上充分、細致、周密,施工過程中的組織有條不紊,安全措施周密、切實、到位,雖然倒風機8次、抽堵盲板23次、動火作業近2個月時間,沒有發生一起施工安全事故,沒有發生一起影響煤氣的正常輸出。檢修完畢后,徹底消除了煤氣風機后管道的腐蝕、堵塞和閥門法蘭的泄漏等威脅安全生產的重大隱患。
嚴蘊奇 徐風雷 許萬國 夏旭
1.臨時管就位
如圖中虛線所示,DN1200臨時煤氣管道鋪設到位,A、B、C、D點處與臨時管相聯各DN900短節及4個DN900臨1#、臨2#、臨3#、臨4#碟閥安裝到位,碟閥外側堵好盲板,管道、法蘭做氣密性試驗合格。G點處開DN25氮氣進氣口并安裝閥門,H、I點開DN100放散口并安裝閥門,4個碟閥關閉。
2.A、B、C、D、E、F點碰頭及臨時管投用
1)關閉新1#、新2#、新3#閥門,煤氣經9#、10#閥過舊煤氣主管至洗滌,4臺風機都能正常使用。堵新1#、新2#閥門外側盲板,堵新3#閥門內側盲板。打開新1#、新2#閥門外側放散管(DN100),從新3#閥內側放散管的取樣管(DN20)通氮氣吹掃進行氮氣置換,在新1#、新2#閥門外側放散管上的取樣管處取樣做含氧分析至合格。
2)E、F點碰頭。在E、F點動火和DN1200臨時煤氣管道碰頭,動火期間,一直通氮氣保壓。
3)D點碰頭及D點至4#閥內側DN900管道更換。運行1#、2#、3#三臺風機中兩臺風機,4#風機停用。堵4#內側盲板,4#風機揭大蓋,自4#內側DN20管道通氮氣至風機大蓋入大氣進行氮氣置換,用CO報警儀測試至合格。在4#內側法蘭外動火割除DN900管道,更換新管道,并配置DN900短節和臨4#碟閥相聯。
臨時管投用。先打開H、I點放散,從G點通氮氣進行氮氣置換至H、I點取樣做含氧合格后,再打開3#閥內側放散進行主煤氣管道氮氣置換至取樣做含氧合格。同時,風機蓋大蓋,自4#閥內側通氮氣至風機軸封出至合格。抽出新3#閥處盲板、臨4#碟閥處盲板。停氮氣。
打開新3#閥、稍開臨4#閥、打開風機本體煤氣取樣口,進行煤氣置換至含氧試驗合格。此時,煤氣經新、舊主煤氣管至洗滌,4臺風機都能正常使用。
4)A、B、C點碰頭用步驟③,至此煤氣全部從臨時管經新煤氣主管至洗滌,4臺風機都能正常使用。
3.原DN1200管更換及投用
1)堵新4#閥內側盲板,在1#、2#、3#、4#閥法蘭外側DN900管道上鉆DN15孔(鉆孔時在施鉆點淋機油避免產生火花),由新4#閥內側放散管的取樣管(DN20)通氮氣進行氮氣置換至含氧試驗合格。至此,1#、2#、3#、4#、新4#閥均堵盲板,DN1200原煤氣管道及舊煤氣主管與在線煤氣輸出系統完全隔離。
2)氮氣保壓,DN1200舊煤氣管道自圖中從右向左分段(一面約5m)割除。割除時,由于管道內存在萘、瀝青等沉積物,易燃易爆,特別是在氧氣-乙炔割焰的烘烤下,更加危險。采取先在管道上方割開一DN50孔,水頭塞入,使沉積物與熔渣被水隔離,DN1200管道割斷余下部分接通大氣后,除采取上述措施外,又在斷面處通蒸汽吹掃,保證不形成爆炸性氣體。預備進一步的安全措施是在沉積物上方鋪石英沙或打泡沫,結果未用上。
舊管道拆除后,新管道更換(包括與此管相連的風機出口的4根DN900支管),
3)從新1#閥內側、4#閥外側接管(DN25)通氮氣,打開新4#閥處放散進行氮氣置換含氧試驗合格。抽4#閥處盲板,打開4#閥、新1#閥內側放散管、4#外側放散管進行煤氣置換至含氧合格。
4)運行1#2#、3#3臺風機中2臺風機,4#風機停用,關閉臨4#碟閥。抽出4#內側盲板,同時堵臨4#碟閥內側盲板。煤氣經新、舊主煤氣管至洗滌,4臺風機都能正常使用。
5)按同樣步驟處理1#、2#、3#風機,至此煤氣全部從新DN1200管及舊煤氣主管至洗滌,4臺風機都能正常使用。
4.臨時管拆除
堵新3#閥內側盲板,自G點通氮氣,打開新3#閥處放散進行氮氣置換至含氧試驗合格,拆除臨時煤氣管道,E、F點與原煤氣管道碰頭。
抽出新1#、新2#閥外側盲板及新3#閥內側盲板,做煤氣置換合格,打開新1#、新2、新3#閥,至此煤氣從新DN1200管及新、舊煤氣主管至洗滌,4臺風機都能正常使用,全部檢修工作結束。
本工程施工任務重,施工跨時長(2個月時間),施工現場十分擁擠,施工區域安全要求極高,如果發生不測,后果將是災難性的。但在整個工程的準備上充分、細致、周密,施工過程中的組織有條不紊,安全措施周密、切實、到位,雖然倒風機8次、抽堵盲板23次、動火作業近2個月時間,沒有發生一起施工安全事故,沒有發生一起影響煤氣的正常輸出。檢修完畢后,徹底消除了煤氣風機后管道的腐蝕、堵塞和閥門法蘭的泄漏等威脅安全生產的重大隱患。
嚴蘊奇 徐風雷 許萬國 夏旭
